Horno microondas integrado Bosch modelo HMT-75G651 que desprende humo y un fuerte olor a quemado cuando se conecta en modo grill. Probablemente se deba a unas resistencias grill en mal estado. Hay que desmontarlo para averiguar el problema.
Microondas integrado Bosch HMT-75G651
Al ser un horno integrado hay un procedimiento de extracción que consiste en sacar un tornillo que hay tras una tapa visible al abrir la puerta. Tengo que levantar esa tapa haciendo palanca y luego sacar el tornillo que hay dentro.
Extracción del marco
Esta operación me permite tirar un poco del dispositivo hacia fuera, descubriéndome las 4 pestañas que tengo que abrir para separar el marco exterior de aluminio. Una vez fuera puedo ver los orificios en los que, al volver a montar el microondas, tendré que encajar las pestañas del marco.
Orificios de enganche del marco
Con esto puedo acceder al enchufe posterior para desconectar el cable de alimentación y sacar el microondas. En la siguiente imagen se ve una vista superior en la que he marcado los tornillos a extraer en primer lugar. Esto liberará la chapa protectora superior, que podré retirar. Los 5 tornillos marcados en verde liberan la tapa, y los 4 marcados en amarillo liberan además los ganchos superiores que alojarán las pestañas del marco.
Desmontaje de la protección superior
Para quitar la tapa superior tengo que seguir dos pasos. Primero extraigo los 3 tornillos indicados en la fotografía siguiente. A la hora de cerrar hay que tener en cuenta que el tornillo inferior izquierdo también fija la brida del cable de alimentación.
Apertura de la tapa superior, paso 1 de 2
NOTA: Las siguientes operaciones implican tratar con metales cortantes, por lo que es conveniente usar guantes de protección.
Ahora quito el tornillo lateral derecho, quedando la tapa liberada. El movimiento para sacarla es el que indican las flechas de la imagen inferior. Primero se desplaza la tapa hacia atrás por ambos lados (flecha verde), y luego se levanta (flecha amarilla). Para montarla realizaré la operación inversa.
Apertura de la tapa superior, paso 2 de 2
Teniendo acceso a las resistencias ya puedo comprobar que están carbonizadas. Para sacarlas las desconecto como indican las flechas fucsia y retiro el tornillo marcado en rojo. La flecha verde muestra el movimiento que tengo que realizar para sacar las resistencias. La chapa metálica que une ambas resistencias para que estén es serie, así como la que las mantiene atornilladas al chasis, tendrán que traspasarse a las nuevas resistencias una vez que tengamos los recambios.
Extracción de las resistencias grill defectuosas
Viendo el diagrama exploded view, compruebo el recambio que tengo que solicitar. Opto por comprar directamente a la marca Bosch, ya que al ser un componente de potencia es mejor solicitar recambios originales para mantener la seguridad del equipo. En estos casos, máxime con elementos de calor, no se debe recurrir a recambios “compatibles”. El número de referencia de Bosch es 00641642. Son dos resistencias de 500W y 115V. Al ir en serie se suplen de 230V.
Diagrama exploded view
Comparando los recambios nuevos con las resistencias que he retirado queda patente lo degradadas que estaban. Estos componentes de potencia tienen un alto estrés eléctrico y físico que los degradan tarde o temprano. Cuando dan síntomas ya se tienen que substituir.
Comparativa de las resistencias viejas y las nuevas
Realizo el cambio de las resistencias traspasando los elementos citados anteriormente. En este punto quiero añadir una foto más, porque en ella se aprecia un detalle importante: los tornillos de la chapa que conecta en serie ambas resistencias entre sí deben quedar hacia arriba para no acortar la distancia de protección respecto del chasis metálico del equipo.
Detalle de la colocación de los tornillos en las resistencias
Finalmente cierro el horno microondas siguiendo el procedimiento inverso a la apertura y lo vuelvo a integrar en el mueble de cocina. Lo pruebo con resultado satisfactorio. Mantiene algo de olor producto de las resistencias anteriores, pero irá desapareciendo con el tiempo.
Funcionando
Quisiera insistir en la conveniencia de adquirir recambios originales o certificados por el fabricante en los casos de componentes críticos como puedan ser elementos de potencia, de calor o sometidos a estrés mecánico y/o eléctrico. Solamente de esa forma se pueden mantener las especificaciones de seguridad de los equipos electrónicos.
Generador de señal al que no le funciona una de las teclas, con lo que no se puede desplazar el cursor de selección para cambiar los valores de los parámetros.
Generador de señal FeelTech FY-6800
Para acceder al teclado tengo que abrir la unidad quitando los tornillos que hay en la base del equipo.
Tornillería inferior a retirar
El desmontaje del panel superior requiere abatirlo como indica la flecha roja de la siguiente imagen. La idea es que las dos pestañas que unen este panel con el frontal queden en una posición tal que permita liberarlas fácilmente.
Abatimiento del panel superior
Hago palanca en las pestañas superiores hasta que se desenganchan. No hay que excederse en la fuerza, es más cuestión de maña.
Pestañas que hay que liberar
Con el panel superior retirado puedo desenganchar también las pestañas inferiores y separar el panel frontal completo. Previamente le he desconectado los cables que vienen de la placa principal.
Separación del panel frontal
Con el frontal separado del resto del equipo procedo a extraer el botón del dial. Saldrá haciendo palanca en varios puntos, ya que está instalado a presión sobre el eje del encoder. Luego retiro los 6 tornillos de la placa de la botonera, que también tiene la pantalla.
Extracción de la placa del panel frontal
Retiro la placa con mucha precaución y sobre la mesa. La razón es que delante de la pantalla hay un cristal que podría romperse si cae al suelo al sacar la placa. Hago una limpieza profunda de los contactos de la botonera con alcohol isopropílico, ya que se muestran con una tonalidad mate. Una vez limpios quedan brillantes. Aprovecho para ver el estado del teclado de goma, que está correcto.
Limpieza de la botonera frontal
Monto el equipo siguiendo el orden inverso al desmontaje y lo pruebo. Ahora la tecla funciona perfectamente y el generador de señal queda en servicio de nuevo.
Luces de navidad de 56 leds distribuidos en cuatro colores con un controlador que permite diferentes cadencias. Uno de los colores, en este caso el azul, no funciona.
Luces led de navidad
El fabricante es Festcon Lamp Factory, y el modelo LJ-01. Cuando una fase no funciona puede deberse a dos problemas principalmente: o el controlador no está dando tensión en dicha fase o bien uno o más leds están defectuosos. Al ir en serie, un problema en un led se traducirá en que los demás de esa misma fase permanecerán apagados. Voy a descartar primeramente un problema en el controlador.
Luces de navidad LJ-01
Para abrir la caja del controlador simplemente voy marcando con un cúter la junta donde se unen los dos plásticos. Finalmente, haciendo palanca, logro abrir la caja. En el interior se ve la placa de circuito impreso, que está basada en el integrado UT803L, una versión del QD803. También se observa que de los cuatro tiristores que se pueden instalar, se han ahorrado uno de ellos.
Controlador de leds
A pesar de que este integrado proporciona salidas para cuatro fases, en este modelo de iluminación navideña solamente han habilitado tres y han puesto dos ramales de leds en paralelo conectados a una misma fase. Por tanto solamente hay tres activas. En el siguiente esquema se puede ver cómo están conectados los leds al controlador. Puede hacerse click en el mismo para agrandarlo.
Esquema de las luces de navidad LJ-01 (Click para agrandar)
Las comprobaciones me indican que la salida de la fase problemática está activa, por lo que es inevitable sospechar de los leds. Voy a comprobarlos para encontrar el problema. Lo primero que hago es observarlos en total oscuridad, ya que los leds defectuosos, aunque no iluminen, pueden dejar pasar una mínima cantidad de corriente. Esto hará que los leds que están bien muestren un hilo de luz suficiente como para ser vistos en plena oscuridad. Descarto entonces los que supongo correctos y marco con una cinta adhesiva los sospechosos.
Cortando con un bisturí la cobertura plástica accedo a los contactos de uno de los leds dudosos. Los primeros leds pueden no llevar resistencia, pero el resto lleva una de 1K. Con esto se ha equilibrado el consumo del conjunto a un nivel aceptable. Si al abrir observo un led sin resistencia debo comprobarlo con un tester en modo diodos. Si además lleva resistencia, después de comprobar el led debo comprobar dicha resistencia.
Led defectuoso
Los leds dudosos han resultado estar defectuosos. Los he cambiado por leds azules de 5mm que, si bien no son de frontal plano, servirán perfectamente para reparar este sistema de iluminación navideña. Uso termorretráctil para aislar i una pequeña brida que evite que al tirar de los cables pueda abrirse el termorretráctil. Obviamente la orientación del led ha de ser la misma que el sustituido. Para no equivocarme mi procedimiento es: desoldar el cable del cátodo y soldarlo al cátodo del led nuevo y hacer posteriormente lo mismo con el ánodo.
Led de recambio instalado
La reparación arroja un total de siete leds defectuosos, probablemente por un pico de tensión en esta fase.
Leds retirados por ser defectuosos
Las luces vuelven a funcionar normalmente. Para cerrar la caja del controlador se puede poner una brida.
NOTA: Se puede hacer una modificación de este circuito comprando e instalando un cuarto tiristor para conectar a su salida una de las dos fases que están en paralelo. Esto hará que los juegos de luces sean más uniformes y evitará tiempos de apagado total.
Teclado musical de 61 teclas que al ser conectado a un determinado transformador de DC, no enciende. No se ha probado con otros transformadores, pero se suministra el que se ha conectado.
Teclado musical Farfisa TK-62
Ante este tipo de problemas lo primero a hacer es comprobar la tensión del transformador. Los dos parámetros que voy a chequear son: tensión y polaridad. En el conector de alimentación del teclado tengo un gráfico que me indica que la alimentación ha de llevar el positivo en el centro del conector. En cambio, el transformador está proporcionando el negativo en el centro. La siguiente imagen muestra cómo es ese gráfico y su correspondencia con un conector de DC.
Símbolo de polaridad y su correspondencia.
El transformador es un TRQ con cable reversible. Eso significa que el cable de salida es extraíble y se puede conectar en dos posiciones con un simple giro del mismo. En una de las posiciones entregará alimentación con el positivo en el centro del conector. En la otra será al revés. El problema es que alguien sacó el cable y al volverlo a conectar lo hizo en la posición incorrecta. Voy a abrir el teclado para ver en qué estado está la entrada de DC. Para ello saco los 13 tornillos del panel inferior indicados en la siguiente imagen. Es importante sacar solamente los tornillos que en el chasis están marcados con una pequeña flecha, ya que los restantes sujetan el bloque de teclas. He puesto una manta como base para no dañar el frontal. También he colocado dos cajas a los lados para que las teclas y la botonera queden elevadas y no se estropeen por contacto con la mesa.
Tornillería inferior a extraer
Una vez sacados los tornillos inferiores doy la vuelta al teclado y levanto el panel frontal con precaución. Conforme voy abatiéndolo tengo que desconectar el cable del bloque de teclas que se indica en la fotografía inferior. Luego coloco el panel como se puede ver en dicha imagen.
Desmontaje del panel superior
Ahora tengo acceso a la placa del conector de alimentación, la cual desconecto y saco quitando los 2 tornillos indicados con flechas amarillas en la imagen siguiente.
Extracción del conector de DC
Afortunadamente el fabricante ha dispuesto un diodo polarizado en inversa en paralelo con la entrada de DC. Cuando la tensión tiene la polaridad correcta el diodo no conduce por estar en modo inverso. Cuando la polaridad está invertida, el diodo queda polarizado en modo directo y conduce, por lo que pone la fuente en corto y protege la circuitería. Veo que el diodo ha quedado dañado, por lo que lo substituiré por un 1N4007.
Diodo de protección
Aparte de esta avería he visto que en el conector de auriculares hay un trozo de Jack insertado y no se puede sacar. Voy a acceder al conector para solventar este problema. Para eso tengo que sacar el bloque de teclas. Primeramente saco los 6 tornillos del panel inferior que indico a continuación.
Tornillos a extraer para sacar el bloque del teclado (Paso 1/2)
Acto seguido quito los 4 tornillos que sujetan el bloque de teclas por la parte superior. Hay dos por cada lado.
Tornillos a extraer para sacar el bloque del teclado (Paso 2/2)
Ahora tengo acceso a la placa de auriculares, la cual desconecto (flecha magenta) y saco extrayendo los 3 tornillos marcados en rojo.
Acceso al Jack de auriculares
Finalmente uso un mini destornillador plano para hacer palanca en los contactos del Jack hembra y sacar el trozo de conector partido que hay dentro. El Jack está en buen estado y no hace falta cambiarlo.
Monto el teclado y lo cierro siguiendo el orden inverso al desmontaje y lo pruebo con resultado satisfactorio. He añadido una marca roja al cable reversible del transformador TRQ para que en el futuro se identifique la posición correcta del mismo y no se vuelva a producir este contratiempo.
NOTA: En conexiones de DC lo habitual es que la polaridad sea con positivo al centro, pero existen algunas excepciones como las etiquetadoras tipo Dymo o Brother, algunos teclados Casio, etc. Por este hecho siempre es conveniente ver el gráfico de polaridad del dispositivo y asegurarnos de que coincide con lo que el transformador o fuente de DC nos proporciona.
Ratón de pequeño formato Genius GM-03003 cuya rueda tiene un funcionamiento errático. Hace el scroll vertical hacia arriba con normalidad, pero hacia abajo presenta saltos e incluso vuelve hacia arriba en ocasiones. Es un fallo que se ha presentado poco a poco y ha ido empeorando con el tiempo.
Ratón Genius GM-03003
Este tipo de fallos se debe, casi con total seguridad, a un problema en el encoder de scroll. Estos dispositivos llevan una grasa especial que hace que el movimiento sea fluido i no excesivamente rápido. Con el tiempo esa grasa se licúa y se introduce en la zona de los contactos eléctricos, produciendo errores debido a que no es conductora y hace de aislante. Voy a abrir el ratón para ver si puedo reparar el fallo. Para ello quito el único tornillo de la parte inferior.
Apertura del ratón Genius GM-03003
Una vez abierto el ratón puedo ver el encoder a revisar. La siguiente imagen muestra con una flecha azul su ubicación. Tengo que sacar la placa y desoldar el encoder.
Encoder a revisar
Una vez extraído el encoder procedo a su apertura. Para ello tengo que desplegar las lengüetas marcadas en verde en la fotografía inferior. Una vez hecho, el chasis metálico se puede separar del mecanismo. En la imagen de la derecha podemos ver una pieza metálica señalada con una flecha roja. Dicha pieza es la encargada de que la rueda de scroll se mueva haciendo «clicks». Si queremos que el movimiento sea continuo y alcance gran velocidad podemos aprovechar para quitarla. Eso sí, la inercia de la rueda hará que detener el scroll sea más difícil.
Apertura del encoder de scroll
Finalmente quitamos la rueda dentada negra y tendremos acceso a los contactos eléctricos del encoder. Están llenos de grasa, como ya sospechaba antes de abrir. Bastará con hacer una limpieza profunda de dichos contactos con alcohol isopropílico, tanto en la base del encoder como en la rueda dentada.
Contactos del encoder a limpiar
Con esta operación puedo cerrar de nuevo el encoder, soldarlo en la placa y cerrar el ratón. Al probarlo obtengo un funcionamiento perfecto. El scroll es fluido y perfecto en ambas direcciones.
NOTA IMPORTANTE: Desde La Electroclínica desaconsejo rotundamente el uso de aceites limpiacontactos, incluso de residuo cero. La limpieza de encoders, potenciómetros y contactos debe llevarse a cabo con alcohol isopropílico abriendo el componente en cuestión. Cualquier uso de aceites va a ser una solución aparente a corto plazo, pero hará que el polvo se acumule, se endurezca y arruine el equipo en que está instalado. Nunca use productos como WD40 o similares para estos trabajos de limpieza.
Ratón que deja de funcionar al mover el cable. Cada vez el fallo ha sido más crítico, hasta el punto de que solamente funciona si el cable está en una posición muy concreta en la zona de salida del conector USB. Dicha zona tiene una arruga, lo cual indica una torsión interna de los cables con posible rotura.
Ratón Logitech G203 Lightsync y zona afectada
Para solucionar este problema hay que cambiar el conector. Sin embargo antes quiero asegurarme de que el cableado de este dispositivo cumple la normativa, ya que hay otros ratones (ejemplo aquí) que tienen un código de colores propio, lo cual me induciría a error a la hora de soldar el nuevo conector. Para ello tengo que abrirlo. La fotografía inferior indica cómo hacerlo: se retiran los 2 pads deslizantes superiores, bajo los cuales hay sendos tornillos. También tengo que practicar un orificio en la etiqueta para acceder a un último tornillo. La flecha amarilla muestra la forma de retirar los pads deslizantes, aunque los dos inferiores no hay que sacarlos.
Apertura del ratón Logitech G203 Lightsync (solo se retiran los pads superiores)
La cobertura superior sale tirando hacia arriba, pero teniendo en cuenta que en la parte delantera del ratón (la que quedaría más cerca de la muñeca) hay una pestaña. El interior revela el circuito impreso con los leds RGB y la botonera. El recuadro rojo indica los puntos en los que voy a medir continuidad respecto del conector USB. Así podré identificar en qué pin va cada cable.
Interior del ratón Logitech G203 Lightsync
Las mediciones arrojan un resultado «esperable», y es que este dispositivo cumple la normativa de colores para cables USB, que sería la que indica la imagen inferior.
Código de colores estándar del cable y el conector USB
Hecha la comprobación ya puedo cortar el cable por la zona dañada, descartando un margen de dos centímetros. Sueldo el cable en un nuevo conector dejando la malla aparte, y que irá soldada en un punto del chasis de dicho conector.
Soldado del cable en un nuevo conector USB
Finalmente monto el ratón y lo pruebo, ofreciendo un funcionamiento impecable. Vuelvo a pegar los pads deslizantes retirados con cinta de doble cara ultrafina. El ratón está reparado.
Batería externa Innovo que progresivamente ha dejador de ofrecer carga. Se advierte ademas que la carga cada vez es más «rápida». En realidad tarda menos en cargar, aunque acumula mucha menos carga.
Batería externa Innovo
En estos casos el circuito de carga se supone en buen funcionamiento y hay que sospechar de la batería, que probablemente ha llegado al final de su vida útil. Tengo que abrir el dispositivo para reemplazarla. Para ello sigo los dos pasos indicados en la siguiente imagen: 1-Levanto cuidadosamente la etiqueta superior con un bisturí. 2-Extraigo los 4 tornillos del panel superior.
Apertura del power bank Innovo
La apertura se realiza simplemente tirando del panel superior. La cobertura con el logo se puede retirar, quedando el interior al descubierto. Se pueden ver el circuito de carga con las conexiones USB y la pila, soldada mediante sendos cables.
Interior del power bank Innovo
La batería es del tipo 18650, de 2000mAh de capacidad. Aprovechando el cambio, le pondré una de capacidad un poco superior. Elijo el mismo modelo, 18650, pero de 2500mAh.
Batería recargable 18650
La substitución no tiene secretos. Simplemente es soldar la nueva batería, aislando bien el terminal positivo, que es el que lleva la arandela roja de cartón.
Monto el power bank y lo pruebo, arrojando resultados óptimos de carga. Queda reparado y actualizado a 2500mAh.
Saber si una fuente conmutada está oscilando es fundamental para determinar una avería en la etapa primaria o secundaria. Hay diversas formas de saber si el transistor chopper está trabajando correctamente y está introduciendo pulsos en el transformador. Una de ellas es detectar el funcionamiento del transformador mediante inducción. Voy a fabricarme un dispositivo que aprovechará el campo magnético generado por dicho transformador para, mediante inducción, encender un led. Sencillísimo y portable. El esquema muestra en qué consiste: simplemente se trata de una bobina que captará la energía electromagnética mediante inducción y la llevará a un led para encenderlo con dicha energía. La orientación del led no importa, ya que al tratarse de corriente alterna el led siempre se iluminará en uno de los dos semiciclos.
Esquema del detector
Los materiales son muy fáciles de encontrar. La bobina que he usado es de 50μH. Se pueden probar otros valores, pero si son más altos el detector podría no funcionar correctamente o simplemente no detectar nada. El led es de 5mm de diámetro y de color magenta, pudiéndose usar otros colores. Hay que tener en cuenta de cada color tiene parámetros diferentes, por lo que conviene probar sobre una fuente que funcione. Finalmente he usado un viejo bolígrafo como armazón para que el detector quede compacto.
Materiales para fabricar el detector
Aunque se puede cablear directamente el led a la bobina yo he preferido hacer una pequeña placa de circuito impreso que me facilitará introducir el led en la punta del bolígrafo por presión, punta que previamente he modificado para que el led entre por el orificio desde dentro. En un extremo sueldo el led, en el otro soldaré los cables que vienen de la bobina.
Placa para el led
A continuación introduzco el led en el extremo del bolígrafo modificado y lo pego con adhesivo de secado rápido por luz ultravioleta. La placa es suficientemente larga como para que una porción quede fuera y poder así soldar los cables de la bobina.
Placa instalada
A continuación pego la bobina con los cables soldados al otro extremo del bolígrafo modificado usando cianoacrilato reforzado con adhesivo de secado rápido por luz ultravioleta. La unión queda tapada por una porción de forro termorretráctil.
Bobina instalada
Finalmente sueldo los cables a la placa y enrosco la punta, quedando el detector acabado. El bolígrafo ha sido cortado para que sea más pequeño, pero el lector puede buscar otras formas mejores o más originales de integrar este detector. Lo importante es que la bobina no tenga ningún obstáculo delante para facilitar la transferencia de energía por inducción.
Detector acabado
Una vez acabado pruebo el detector sobre el transformador chopper de una fuente funcional. La detección se produce al pasar el dispositivo por encima.
La mejor característica de este detector es que al funcionar por inducción no necesita pilas ni cualquier otro tipo de batería, con lo que se puede integrar en espacios muy reducidos.
Auriculares Wifi que comenzaron a hacer un pitido de acople al subir el volumen. Este ruido se ha ido haciendo más intenso y aparece a un nivel cada vez más bajo de volumen. A un nivel bajo funcionan normalmente.
Auriculares AKG K-912 y base inalámbrica AKG T-912
Voy a abrirlos para ver qué está provocando este problema. Abriré el lado donde está la placa de radiofrecuencia (Left), que se identifica por tener el botón Auto Tuning. Primero tengo que sacar la almohadilla protectora, que sale tirando de ella a lo largo de su contorno. Tiene cuatro broches que se desenganchan por presión.
Extracción de la almohadilla protectora
Para extraer el panel del auricular saco los 4 tornillos marcados en rojo en la siguiente imagen. Previamente he retirado la pila.
Extracción del panel del auricular
Ahora tengo que sacar los 3 tornillos que marcan las flechas amarillas en la fotografía inferior para retirar la placa de radiofrecuencia. Tengo que prestar especial atención para no romper ningún cable.
Extracción de la placa de radiofrecuencia
Al voltear la placa de RF veo un condensador electrolítico hinchado. Es un filtro de alimentación de 1000μF / 6,3V. Lo substituiré por uno de 1000μF / 16V para que no dé problemas en el futuro.
Condensador defectuoso
Cierro los auriculares y los pruebo. Ahora puedo subir el volumen a tope sin que se oiga el acople ni ningún tipo de ruido. Los auriculares quedan reparados.
Nota: Todos los tornillos a extraer en esta reparación son del tipo Torx T15.
Aspirador de la marca inglesa Dyson que cuando se conecta tiene un fuerte olor a quemado y además el motor da tirones.
Aspirador Dyson DC52
El olor es fuerte y muy característico de piezas electrónicas que producen chispas o llama. El calentamiento súbito derrite componentes que desprenden un humo de olor penetrante. Para ver qué ocurre voy a abrir el aspirador. Primero tengo que desmontar el filtro externo pulsando el botón correspondiente.
Aspirador con el filtro externo desmontado
Ahora desmonto el carro, que me impide la apertura del aspirador. Para ello tengo que extraer los 4 tornillos inferiores marcados en verde en la imagen siguiente.
Desmontaje del carro, parte inferior
En la parte superior del carro también hay 2 tornillos a extraer, que se indican en rojo en la fotografía inferior. Estos son más cortos que los anteriores.
Desmontaje del carro, parte superior
Acto seguido tengo que quitar ambas ruedas. Saco el tornillo central y luego tiro de la rueda, que saldrá sin ninguna dificultad. Aplico el mismo procedimiento en ambos lados.
Desmontaje de las ruedas
Para abrir la carcasa tengo que seguir dos pasos. El primero consiste en quitar 8 tornillos embutidos en la parte inferior, cuatro por cada lado. Se indican las ubicaciones de uno de los lados en la fotografía siguiente.
Tornillería de la carcasa, paso 1
El segundo paso es extraer 2 tornillos de la parte superior, uno por lado. Se muestra la ubicación de uno de los lados en la imagen inferior.
Tornillería de la carcasa, paso 2
Una vez retirada toda la tornillería (total: 10 tornillos Torx T15) puedo sacar la parte superior de la carcasa, que saldrá sin obstáculos.
Apertura de la carcasa
El fuerte olor que desprende el interior me hace sospechar que la avería está en el motor. Saco por tanto el receptáculo del motor haciendo el movimiento que sugiere la flecha roja en la fotografía siguiente. Como puede verse, la zona que hace de “bisagra” es donde está el cable del motor y por eso se abate desde el lado opuesto.
Extracción del receptáculo del motor
Para abrir el receptáculo del motor tengo que liberar mediante palanca 3 pestañas de la tapa superior. Una vez hecho, la tapa saldrá sin mayor complicación.
Apertura del receptáculo del motor
Al abrirlo ya puedo apreciar con mucha más intensidad ese desagradable olor a quemado. Además veo mucho polvo negro que me sugiere que las escobillas están deshechas. Tengo que quitar los tres amortiguadores de goma para sacar el motor. La imagen siguiente muestra en un recuadro verde los puntos de colocación de los amortiguadores. Para montarlos de nuevo tendré que hacer coincidir la flecha del amortiguador con la hendidura semicircular del receptáculo.
Amortiguadores del motor
Para sacar el motor me he equipado con una mascarilla con filtro y guantes de látex. Saco el motor y, como esperaba, hay una gran cantidad de polvo negro metálico que revela el daño. Al observar el rotor del motor veo que se ha cubierto de una pátina endurecida que no se puede limpiar. Las partículas deshechas de las escobillas se han soldado al rotor con el calor y las chispas, creando dicha pátina que cortocircuita las secciones del bobinado y genera chispas, llama y ese olor tan desagradable. Todo ello provoca un comportamiento errático del motor, que da tirones.
Motor quemado y partículas en el receptáculo
La solución única es la substitución del motor. No hay otra. Cualquier intento de reparar el motor será infructuoso, no será fiable y pondrá en riesgo el aspirador. Llegados a este punto tenemos las dos opciones clásicas: pagar más por un buen recambio o pagar la mitad por un recambio chino compatible. El motor es el corazón del aspirador, soporta estrés eléctrico y mecánico importantes y demanda un consumo exigente. Escatimar en este recambio es, a mi juicio, un error a medio y largo plazo. Así pues pediré un recambio de calidad. También realizo una limpieza profunda del receptáculo del motor. Primero, aspirando las numerosas partículas metálicas del interior, y luego dando un repaso con alcohol. En la siguiente imagen pueden verse aún algunas manchas. No se podrán quitar. Corresponden a partículas lanzadas por el motor a altísima velocidad y temperatura y que han imprimido en el plástico ese color oscuro. No importa, lo importante es que no queden partículas sueltas.
Limpieza del receptáculo del motor
También limpiaré el filtro interior, que está sucio como muestra la foto inferior. Con un soplador de alta presión inyecto aire desde el exterior al interior por todo el contorno del filtro y a 45º para expulsar el polvo hacia fuera. Luego complemento con un soplado interior. Combino ambos procesos hasta que no salga suciedad. Sobra decir que para aplicar este procedimiento hay que usar mascarilla, gafas de protección ocular y guantes de látex.
Limpieza del filtro interior (en la foto, aún sucio)
Finalmente instalo el motor nuevo, cuyo nombre es “MOTOR ASSY” (motor assembly) y el número de recambio original Dyson es “965642-01”. He comprado un recambio original certificado por la marca. La referencia del motor es YDK YV-16K23FB.
Recambio original del motor
Cierro el aspirador siguiendo el orden inverso de desmontaje y lo pruebo con resultado satisfactorio. Queda reparado.
Como consejo decir que para valorar la compra de un recambio se deben tener en cuenta ciertos aspectos, y no solo el valor neto del aparato a reparar. Si es un componente sometido a estrés mecánico y/o eléctrico, mejor optar por uno original. Si el componente compromete la seguridad del equipo, mejor optar por uno original. Si tiene una demanda de consumo importante, mejor optar por uno original. Si por el contrario es un componente que no tiene una importancia relevante en la seguridad y tampoco tiene exigencias especiales de ningún tipo, se puede optar por un compatible.
Presento en esta publicación el que ha sido uno de los proyectos más complicados de cuantos he abordado en el campo de la electrónica. Tal situación se debe principalmente a la falta de información que existe sobre estos dispositivos, no habiendo acceso a ningún esquema electrónico ni documentación que explique detalladamente su funcionamiento. A esto hay que añadir que hasta ahora no tenía ningún conocimiento sobre polígrafos y era la primera vez que veía uno. Ha sido una labor de muchas horas, de aplicar ingeniería inversa y de deducir los principios electrónicos usados en el diseño de este aparato, en base a los conocimientos y experiencias adquiridos con los años. Este tipo de trabajos son enriquecedores, y es que no se para de aprender en un campo como el de la electrónica, en el que hay que investigar y sacar conclusiones a partir de datos objetivos. Hecha esta introducción paso a explicar el caso.
COMIENZA LA INVESTIGACIÓN
Un polígrafo o detector de mentiras es un dispositivo que mide parámetros fisiológicos del cuerpo humano y registra sus cambios ante determinadas situaciones. En este caso se trata de un polígrafo de la marca Lafayette Instruments, modelo 76102-B. El problema que tiene es que se le ha perdido el sensor GSC (Galvanic Skin Response) que mide la conductividad de la piel. Dicho sensor se compone de dos electrodos que se colocan en dos dedos de una misma mano. Por ellos se hace circular una pequeñísima corriente cuyo retorno se monitoriza constantemente para registrar posibles cambios. Esos cambios se producen ante determinados estímulos gracias a la variación de la conductividad de la piel por efectos como la sudoración. Se trataría, por tanto, de fabricar un sensor para hacer uso de este polígrafo con finalidad únicamente docente.
Polígrafo Lafayette 76102-B
El polígrafo tiene diferentes módulos que miden distintos parámetros. En el caso que nos ocupa, el módulo que hay que estudiar es el amplificador de conductancia, con referencia 76441. Tiene un conector de nueve pines en el que se conectaría el sensor. Pero, ¿cómo es el sensor? ¿a qué pines va conectado? ¿de cuántos cables se compone? ¿tiene componentes adicionales? Todas estas preguntas no tendrán respuesta hasta saber cómo funciona este módulo.
Módulo amplificador de conductancia Lafayette 76441
Para saber qué contiene este módulo amplificador de conductancia, máxime cuando no existe literatura alguna que trate su construcción interna (diagrama de bloques, esquemario, etc.), la única solución es abrirlo, analizarlo y aplicar ingeniería inversa. Para ello extraigo los tornillos indicados a continuación. Esto me permite retirar el panel posterior, en forma de caja metálica. Al ser un aparato muy sensible y que maneja señales muy débiles esta caja, que va conectada a tierra, hace de jaula de Faraday y proporciona un blindaje eléctrico perfecto.
Apertura del módulo amplificador de conductancia
El interior revela la fuente de alimentación a la izquierda con su transformador abajo y el amplificador de conductancia a la derecha. El zócalo de color azul conecta el módulo al polígrafo, por lo que a través de él toma la corriente de entrada de 220V que da servicio a la fuente de alimentación, y también debe sacar la señal que va a la aguja indicadora que pinta el trazo sobre el papel mientras este se desplaza.
Interior del amplificador de conductancia
Observando el conexionado del zócalo voy elaborando un esquema en el que puedo deducir cómo se alimenta el módulo. El pin 8 es el que proporciona la salida del amplificador de conductancia. Por tanto entenderé esta salida como el final y el destino del circuito. En la siguiente imagen, el número 6 en un círculo indica que ese pin está conectado al pin 6 de la placa del amplificador.
Pinout del zócalo del módulo amplificador de conductancia
Para entender cómo se alimenta este módulo analizo cómo funciona la fuente por la disposición de sus componentes, ya que se trata de una fuente de alimentación triple pero clásica y sin ninguna complicación. Como muestra el esquema siguiente, hay dos fuentes de 15Vdc que se han conectado en serie para así tener una fuente simétrica de +/-15Vdc. Además existe otra fuente simétrica secundaria de +/-10Vdc con un devanado común. Recordar en este punto que los integrados operacionales funcionan con alimentación simétrica, con lo que no es de extrañar que haya aquí dos suministros de este tipo.
Esquema de la fuente de alimentación
Una vez conocido el funcionamiento de la sección de alimentación procedo a la parte más complicada del proceso: analizar el módulo amplificador y aplicar ingeniería inversa para sacar el esquema y así comprender su funcionamiento. Liberando el tornillo señalado con la flecha roja puedo extraer la placa de circuito impreso del amplificador de conductancia.
Extracción de la placa del amplificador
Como puede verse en la siguiente foto, los pines de la cara superior de la placa van indicados con letras. Posteriormente se verá el esquema en el que se indican dichas letras en círculos. Este lado de la placa solo lleva alimentación.
Cara superior de la placa del amplificador de conductancia
La siguiente imagen muestra la cara inferior de la placa, cuyos pines van indicados con números. Posteriormente se verá el esquema en el que se indican dichos números en círculos. Este lado de la placa lleva las señales antes y después del proceso de amplificación.
Cara inferior de la placa del amplificador de conductancia
Después de muchas, muchas horas de mirar la placa, apuntar, chequear varias veces y corregir si fuera necesario llego a un primer esquema que paso a limpio. Vuelvo a compararlo visualmente con la placa y finalmente lo trazo en Adobe Illustrator, siendo este el resultado final. La parte superior corresponde a la placa del amplificador (Conductance Amplifier Assembly), y la inferior corresponde al panel frontal (Front Pannel Assembly). Los círculos con igual número o letra van conectados entre sí.
Esquema del amplificador de conductancia (click para agrandar)
En el anterior esquema pueden verse unas letras con siluetas hexagonales. Esos puntos van conectados a los pines del conector del sensor GSC (panel frontal) que tienen las mismas letras. Lo he expresado así porque dicho conector tiene forma hexagonal. La imagen siguiente presenta la disposición de pines de este conector. Para saber en qué puntos van conectados los dos electrodos comienzo descartando aquellos pines a los que de buen seguro no irán conectados. Dichos pines a descartar son: C, F y K (porque son de alimentación), D (porque no tiene conexión), H (porque es para una conexión auxiliar) y J (porque es la tierra y está conectada al chasis). Tras el descarte me quedan solamente tres pines: A, B y E. Analizando el cableado veo que el pin E va a masa (GND). Los otros dos van al circuito amplificador de conductancia. Por tanto, los electrodos cierran el circuito entre estos tres pines. Hay que probar. (Nota: en la imagen inferior ya conocía los pines en los que tenía que conectar los electrodos)
Pinout del conector del sensor GSC
PRIMER SENSOR DE PRUEBA
Elaboro un primer sensor de prueba que tiene dos electrodos en un mismo trozo de fibra de vidrio. Lleva un cable con dos conexiones, una para cada electrodo. Tras conectarlo y tocar con los dedos los electrodos observamos que no existe una actividad suficiente en la aguja marcadora, aunque sí hay leves movimientos.
Primer modelo de prueba del sensor GSC
El problema puede deberse a que el cable empleado es demasiado fino o a que los propios electrodos son demasiado pequeños para transferir la energía que pasa por la mano. Tal vez ambas cosas. Hay que fabricar otro sensor.
SENSOR DEFINITIVO
Fabrico un segundo sensor también en fibra de vidrio y con dos electrodos, que son sendas metalizaciones de cobre. Esta vez la superficie metálica es mucho mayor y puede cubrir la yema de los dedos por completo. Estudiando el esquema del amplificador más a fondo veo que el pin A del conector hexagonal es el de salida de la señal que pasará por la mano (touch send), siendo esta señal recogida por el pin B (touch return). Por tanto estos dos pines son los que cierran el circuito. Sin embargo me queda un tercer pin E (GND) que está conectado a masa. Se me ocurre entonces usar esta vez un cable apantallado de dos vivos separados y con mayor grosor. De este modo el cable irá blindado y evitará que señales ajenas puedan ser inducidas, desvirtuando la lectura final. Conecto así la malla del cable del sensor al pin E, y los dos electrodos a los pines A y B indistintamente.
Izquierda: Versión definitiva del sensor GSC / Derecha: electrodos y conexionado
Si bien la poca información que existe sobre sensores GSC indica que los electrodos han de ser de plata / cloruro de plata, mis limitados medios solo me han permitido hacerlos de cobre. Aun así, aplicando a los dedos gel conductivo se mejora la transferencia de señal, aumentando la efectividad de este electrodo absolutamente casero. Las pruebas arrojan resultados aceptables, teniendo en cuenta los materiales y que no es un sensor certificado. Como se le dará un uso docente es suficiente con esto. Quedaría únicamente acoplar unas tiras de velcro para poder fijar los electrodos del sensor a los dedos de una mano.
A modo de conclusión, en ocasiones hay que recurrir a la ingeniería inversa para sacar el esquema de un dispositivo, entender su funcionamiento y entonces solucionar el problema que se nos presente. La premisa más importante en estos casos es revisar varias veces el esquema y compararlo con la placa y el conexionado para corregir posibles errores cometidos durante el proceso.
Es un ratón que no responde a ninguna orden. Tampoco encienden los leds. Parece que no está alimentado.
Ratón Trust GXT109
Voy a abrirlo para ver qué sucede. La apertura requiere extraer las láminas de deslizamiento de la parte inferior, bajo las cuales hay 4 tornillos que tengo que sacar.
Apertura del ratón GXT109
El interior me da acceso a las soldaduras del cable, que en la siguiente imagen pueden verse en la placa de circuito impreso marcadas con la serigrafía “USB”.
Interior del ratón GXT109
Conectando el ratón a una fuente de alimentación de laboratorio programada a 5Vdc veo que no llega tensión al terminal V, por lo que sospecho que el cable está cortado. Las zonas que más sufren son, por este orden, la salida del cable desde el pasacable del ratón y la base del conector USB. Inspeccionando a fondo la primera veo que el cable está algo más suelto. Observo un pequeño orificio.
Cable roto
Ante este panorama solo hay una solución: cortar el cable y volverlo a soldar descartando todo el tramo que hay desde la salida del pasacable hacia dentro. Antes de desoldar los hilos anoto el color de cada uno en las soldaduras, ya que a veces se encuentran sorpresas. Y precisamente este es uno de esos casos, ya que la marca Trust ha decidido saltarse el código de color habitual para cableado USB y ordenarlo de otra forma bastante absurda donde, por ejemplo, el negro corresponde a la alimentación positiva. El siguiente cuadro muestra el código de colores más extendido y, en una columna rojiza, el código que Trust ha decidido usar.
Código de colores de cableado USB
Si alguien retira el cable sin anotar antes los colores y luego lo reinstala siguiendo el código más lógico, arruinará su ratón al conectarlo. Es más, si el fallo fuera del conector y pretendiera substituirlo tendría un gran problema, porque los pines están asociados a colores incorrectos. ¿Es la finalidad? Quién sabe. El caso es que corto y vuelvo a soldar el cable según mis anotaciones para hacer una primera prueba y comprobar si el ratón funciona correctamente. El resultado es correcto.
Prueba de funcionamiento
Finalmente desueldo el cable de nuevo, retiro el pasacable del tramo cortado y lo traspaso al cable reparado. Para hacerlo hay un truco. Primero retiro los hilos interiores para que el forro quede sin presión interna. Luego voy introduciendo un alfiler entre el pasacable y el forro vacío del cable, por todo el contorno, para ir separándolos entre sí. Finalmente tiro del forro desde unos de los lados con unos alicates para desprenderlo del pasacable. Si es necesario uso una lima redonda fina para agrandar un poco el interior del pasacable.
Instalación del pasacable
He aplicado un poco de aceite al cable para que entre más fácilmente. Cierro el ratón y lo pruebo, arrojando un resultado satisfactorio. Queda reparado. Para colocar de nuevo las láminas de deslizamiento he usado una cinta de doble cara extrafina.
El Timewave DSP-59+ es un filtro electrónico digital que reduce el ruido eléctrico en la recepción de señales de radio, e incluye unos limitadores de frecuencia que ayudan a eliminar interferencias selectivamente.
Filtro de ruido digital activo Timewave DSP-59+
Esta unidad presenta un funcionamiento dudoso en la salida de audio y sospecho que hay algunas frecuencias que podrían no estar siendo amplificadas correctamente. Por si acaso, y para verificar si todo está en orden, voy a abrir el dispositivo para inspeccionarlo en busca de alguna anomalía. Quito para ello los 4 tornillos indicados en la siguiente fotografía, lo cual me permite extraer los dos marcos de plástico.
Apertura del dispositivo
Ahora saco el panel posterior, extrayendo los 5 tornillos marcados en la imagen siguiente. El panel sale sin dificultad.
Extracción del panel posterior
Ahora tiro de la tapa superior para separarla del chasis. Hago lo mismo con la tapa inferior. La placa revela alguna anomalía, y es que como indica la flecha amarilla de la próxima foto, hay una mancha muy visible. Muy probablemente se trata de que alguien tuvo la mala idea de rociar spray limpiacontactos en el potenciómetro de volumen. Vuelvo a insistir de nuevo en que se evite el uso de cualquier aceite o producto limpiacontactos para los potenciómetros. Cuando generan ruidos eléctricos o chasquidos se tiene que optar por una de estas dos opciones:
1-Desoldarlo, desmontarlo y limpiarlo con alcohol isopropílico. [Ejemplo] 2-Substituirlo por uno nuevo.
Interior del Timewave DSP-59+
Los limpiacontactos podrían parecer una buena solución a corto plazo, pero a medio o largo plazo pueden arruinar el potenciómetro u ocasionar problemas a otros componentes o a la placa de circuito impreso. Procedo a limpiar con alcohol isopropílico los restos citados.
Inspeccionando a fondo observo que el condensador marcado con la flecha magenta está colocado al revés. Al no haber serigrafía que indique su polaridad, he tenido que recurrir al esquema. Dicho condensador se encarga de desacoplar la corriente continua a la entrada del amplificador de audio TDA-2003 por su pin 1. Las especificaciones del fabricante (y también el esquema del Timewave DSP-59+) indican que el positivo del condensador de desacoplo debe estar orientado al pin 1 del TDA-2003. Sin embargo aquí está colocado al revés.
Esquema de la zona de amplificación de audio
Cuando volteo la placa observo que las soldaduras de este condensador no son originales. Entiendo que alguien quiso substituir el condensador y al colocarlo de nuevo no recordaba la posición correcta. Al no haber indicación serigrafiada al respecto “se la jugó a un cara o cruz” sin éxito, en lugar de haber consultado el esquema.
Condensador instalado erróneamente
Por tanto substituyo el condensador por uno nuevo y esta vez lo oriento correctamente: el positivo va orientado hacia el disipador del TDA-2003.
Para montar el dispositivo de nuevo sigo el procedimiento inverso al desmontaje, teniendo en cuenta que hay dos arandelas que se tienen que colocar antes de montar el panel posterior. En la última imagen se puede ver en qué conectores van puestas.
Colocación correcta de las arandelas del panel posterior
Se prueba el dispositivo, no mostrando aparentemente anomalías en la amplificación de audio. Aunque sea un condensador de desacoplo (no un filtro de alimentación), la polarización es importante. Siempre hay que consultar la hoja de características del fabricante del circuito integrado o el esquema del equipo para conocer con absoluta certeza la posición correcta del condensador, y nunca jugársela a una orientación aleatoria donde tenemos solo un 50% de acierto.
Nota: Aplicable a cualquier marca con una llave similar.
Cuando un vehículo Nissan Leaf muestra en pantalla el mensaje de que la pila del mando está agotada hay que proceder a substituirla. No es una operación complicada y cualquier usuario puede abordar este cambio siguiendo las presentes instrucciones.
En primer lugar tengo que sacar el espadín de la llave. Para eso, en la parte posterior, desplazo el seguro en dirección a la flecha roja y tiro del espadín como indica la flecha verde.
Extracción del espadín de la llave
A continuación inserto una herramienta plástica de apertura por la junta de los dos paneles, empezando por la zona más próxima al hueco que ha dejado el espadín de la llave. Voy haciendo palanca por todo el contorno para separar ambas partes. El uso de una herramienta de plástico asegura que no quedarán marcas en las juntas del mando.
Apertura del mando
Una vez separadas ambas partes puedo ver la pila a substituir, que está encajada en unas pestañas en la base del panel posterior. La pila es del tipo CR-2025. Aunque hay gente que asegura que han podido poner una CR-2032, lo desaconsejo totalmente. Ese modelo es más ancho y puede comprometer la integridad de la circuitería si se somete el mando a presión mecánica. Se deben por tanto mantener siempre las especificaciones del fabricante, ya que el diseño se ajusta a dichas especificaciones.
Ubicación de la pila, CR-2025
Para sacar la pila introduzco una herramienta plástica (cuña) en la zona indicada en la siguiente imagen y hago palanca con cuidado de no partir las pestañas.
Extracción de la pila
En mi caso, al extraer la pila observo que ha derramado líquido. Lo tendré que limpiar concienzudamente con alcohol isopropílico, insistiendo sobre todo en los contactos metálicos del polo positivo.
Restos de líquido que ha dejado la pila
Tras limpiar dichos restos instalo una pila CR-2025 nueva, teniendo en cuenta que el polo negativo va orientado en la parte superior, y el positivo en contacto con la base de plástico. Cierro el mando posicionando las dos partes y haciendo presión hasta que cierren en todo su contorno. Instalo de nuevo el espadín de la llave. Queda probar el funcionamiento correcto de los tres botones. Se da por corregida la anomalía.
Petaca transmisora de microfonía a la que le han arrancado la antena. Hay que substituirla, pero no hay recambio. Fabricaré una con cable coaxial. Tengo que abrirla quitando los 4 tornillos marcados en rojo en la siguiente fotografía.
Apertura de la petaca transmisora
La tapa de las pilas simplemente va enganchada entre los dos paneles, por lo que al retirar el posterior quedará suelta. Para sacar la placa afectada tiro de ella por los dos lados haciendo un pequeño vaivén entre ambos, ya que hay un conector que interconecta esta placa con la que está debajo.
Extracción de la placa del transmisor
Una vez fuera la placa del transmisor localizo la antena partida. Después de sacar del pasacable el trozo que ha quedado, hay que desoldarlo por la cara posterior. Con la bomba de vacío quito los restos de estaño para que el orificio quede limpio.
Placa del transmisor y trozo de antena partida
Para fabricar una antena nueva preparo un cable coaxial fino de unos 30cm de largo, preferiblemente de RF, y hago los pasos indicados a continuación:
1) Pelar una porción del cable.
2) Enrollar la malla en la zona en la que acaba el forro de forma que cubra todo el vivo unos cuantos milímetros.
3) Estañar todo el perímetro de esa zona de la malla.
4) Cortar el sobrante, dejando solo lo necesario para poder introducir ese extremo en el orificio de la placa y soldarlo.
Proceso de fabricación de la antena nueva
A continuación procedo a soldar la antena, calentando lo justo para no dañar el cable.
Antena preparada para ser soldada
Luego paso el cable por el pasacable, dejando una pequeña porción de margen dentro de la petaca. El cable se ha previsto largo y luego se cortará.
Paso del cable de antena por el pasacable
Finalmente cierro la petaca y, comparando con otra petaca igual o de la misma frecuencia de trabajo, corto el cable a la medida correcta. Finalizo la punta con un trozo de termorretráctil.
Antena instalada y acabada
Se prueba comprobando el alcance y si existe pérdida de RF. Si es necesario se reajusta el Squelch del receptor.