Este vigilabebés es un intercomunicador bidireccional con transmisión de imagen a tiempo real a través de una cámara con visión nocturna. El problema es que no recibe imagen de la cámara.
Rimax RB212
No sé si se trata de un problema de la cámara o bien del receptor de vídeo. Procedo primeramente a ver la cámara. Es una unidad de cámara de baja resolución sin filtro infrarrojo. Alrededor de la misma hay una serie de leds infrarrojos que proporcionan la visión nocturna. También tiene un transmisor Wifi por el que transmite la imagen.
Módulo de cámara
Tras una inspección y algunas comprobaciones determino que el módulo de cámara está correcto. Por lo tanto tengo que abrir el monitor en busca del problema. Es un monitor LCD de pequeño formato y baja resolución con un intercomunicador bidireccional de audio y un transmisor Wifi. Al abrirlo veo soldaduras en mal estado en el transmisor Wifi. Las repaso todas y las inspecciono bajo el microscopio USB.
Módulo de monitor
Tras restañar las soldaduras monto la unidad y la compruebo, dando un resultado afirmativo. El problema era que el monitor no captaba la señal wifi de la cámara por culpa de las soldaduras en mal estado.
Este interruptor programable digital con calendario tiene una avería consistente en un comportamiento errático y la imposibilidad de mantener la memoria de la hora y los programas cuando se desconecta de la tensión eléctrica.
Programador digital, tras 8h de carga el reloj no se mantiene encendido
Normalmente esta avería se produce porque la pila que mantiene el reloj alimentado (backup) está defectuosa. Hay que substituirla por una nueva. Para abrir el programador necesito una punta tipo Spanner (horquilla), para poder extraer los 2 tornillos de seguridad posteriores.
Ubicación de los tornillos Spanner y punta para poderlos sacar.
Al abrirlo tengo acceso a las dos placas: una lleva el reloj programador, y la otra lleva el driver para el relé, la pila y su correspondiente circuito de carga.
Apertura del programador con la punta Spanner.
La pila que mantiene la memoria del reloj es de NiMH, de 1,2V y 40mAh. Observo signos de corrosión en sus terminales y una ligera hinchazón en su contorno. Naturalmente la pila está defectuosa y se tiene que cambiar.
Ubicación de la pila de backup del reloj.
Localizo en eBay un recambio equivalente. Al comparar ambas pilas se aprecia claramente la diferencia: la original está oxidada y presenta un estado visual de deterioro. Procedo a cambiarla.
A la izquierda, pila deteriorada; a la derecha, el recambio nuevo.
Para cambiar la pila he desmontado la placa del driver quitando sus 4 tornillos. Esto me permite acceder a la cara de soldaduras para hacer la substitución.
Substitución de la pila de backup, de 1,2V / 40mAh
Finalmente vuelvo a montar el programador y hago las pruebas oportunas con resultado positivo. La pila se deposita en un lugar de reciclado adecuado.
Reloj del programador funcionando, incluso sin alimentación de red.
Programador digital domótico con calendario para la subida y bajada automática de persianas. Presenta una avería que consiste en que no mantiene la memoria de la programación ni la hora tras un corte de suministro eléctrico.
Chronis IB de Somfy en funcionamiento
Voy a intentar localizar el componente encargado de mantener alimentación a la memoria. Para ello extraigo el programador de su zócalo de pared y abro la unidad. Por la parte trasera tiene cuatro pestañas. Con un destornillador plano muy fino hago palanca para poder quitar la tapa. Estas pestañas tienen un doble enganche a lo largo de su recorrido, por lo que hay que hacer palanca dos veces por cada una.
Apertura del Chronis IB
Una vez abierto el programador descubro el componente que mantiene la memoria. Se trata de un SuperCap. Las memorias se suelen mantener de dos formas: o con una pila de litio recargable o con un supercondensador. El supercondensador presenta un nivel de carga inusualmente eficiente frente a los condensadores electrolíticos habituales. Es por eso que se usan para mantener memorias ante cortes de suministro eléctrico prolongado.
Supercondensador defectuoso
Busco por eBay un recambio equivalente. Se trata de un supercondensador de 0,22µF / 5,5V. Es importante el tamaño, aunque dentro de la caja del programador hay espacio suficiente.
Recambio comprado en eBay
Realizo la substitución del componente defectuoso por el nuevo. Al ser más grande lo coloco en posición vertical, ya que tengo espacio se sobras.
Componente reemplazado. El pin positivo queda tras el supercondensador.
Monto el programador de nuevo. Se realiza una prueba del programador con resultado satisfactorio. Hay que añadir que si la avería no quedase resuelta es porque el circuito de carga del supercondensador está defectuoso, pero es más probable una avería como la descrita en esta entrada.
La Dock station JBL On Time Micro es un equipo hifi que consta de un receptor de radio digital, un zócalo Dock para iPhone o iPod Touch y una entrada auxiliar, todas ellas direccionadas a un amplificador y comandadas por un reloj con alarma.
JBL On Time Micro.
La avería de este equipo consiste en que el zócalo Dock así como la botonera superior se han desprendido de su ubicación original. Ello imposibilita poder presionar las teclas de dicha botonera, y además provoca la inestabilidad del dispositivo conectado al zócalo Dock. Hay que abrir la unidad. Para ello primeramente procedo a quitar la base inferior. Como se ve en la siguiente foto, hay que perforar el centro de la etiqueta, ya que bajo ella se aloja uno de los tornillos. El resto se encuentra bajo las gomas amortiguadoras, en los lugares indicados con flechas.
Ubicación de los tornillos de la base.
Al retirar la base puedo ver los tornillos de la cubierta inferior, los cuales tengo que sacar para poder abrir la unidad.
Ubicación de los tornillos de la cubierta inferior.
Una vez retirados los 9 tornillos tiro hacia arriba de la cubierta inferior con cuidado, ya que hay dos conectores que están enchufados a la placa base. Los desconecto y saco la cubierta.
Equipo abierto.
Ahora levanto la placa base, que no está atornillada, ya que se sustenta por la presión que ejerce la cubierta retirada. Al levantar la placa puedo observar todos los conectores que llegan a ella, los cuales tengo que desenchufar. Si es necesario se marcan para no confundirlos al reconectar.
Placa base y conectores.
Ahora una vez apartada la placa base tengo acceso al segundo nivel, donde se encuentra la placa de sección frontal (pantalla y botonera principal) y la placa del zócalo Dock y teclas auxiliares.
Segundo nivel.
Es el momento de verificar qué ocurre con la placa del zócalo Dock. Al momento descubro el problema: las bases que alojan los tornillos de dicha placa están partidas. Y además están partidas las cuatro. Mal asunto…
Bases de tornillería de la placa Dock.
He aquí otra vista, esta vez de la placa del zócalo Dock, en el que se ven restos del plástico partido, que ha quedado enganchado en las espiras de los tornillos.
Placa del Zócalo Dock. A izquierda y derecha pueden verse los dos botones que no funcionaban.
Ante este problema hay tres posibles alternativas: comprar toda la pieza de plástico, lo cual saldría más caro que un equipo nuevo, reparar de urgencia las bases rotas o bien descartar la reparación. Obviamente opto por la segunda opción. Si bien sería una reparación de urgencia podría alargar la vida útil de este equipo si éste tiene un buen uso.
Mi idea es reconstruir lo máximo posible las bases donde se alojan los tornillos pegando con cianoacrilato las diferentes piezas partidas, para luego reforzarlas con pegamento termofusible.
Reparación de las bases de tornillería.
Una vez reparadas y reforzadas lo máximo posible dichas bases voy a ayudar a que la placa del zócalo Dock quede adherida al plástico en que va alojada. Para ello aplico dos tiras de cinta adhesiva de doble cara de fijación fuerte. Con esto conseguiré que al poner un iPhone o iPod en el terminal Dock se contrarreste la presión ejercida en cierta medida.
Cinta de doble cara para reforzar la adherencia.
Ahora aplico cianoacrilato a los 4 tornillos y a sus bases reparadas y pongo la placa en su posición original, haciendo presión para que la cinta de doble cara haga su efecto. Además refuerzo en varios puntos clave con pegamento termofusible. Esto ayudará a que la placa del zócalo Dock quede aún mejor adherida, incluso al ejercer presión sobre ella a través de los botones o del terminal Dock (al colocar un iPhone / iPod).
Zonas en que aplico el pegamento termofusible.
Finalmente monto el equipo y pruebo con un iPhone su correcto funcionamiento. Las teclas superiores también funcionan. Se informa al propietario de la necesidad de un trato delicado en el terminal Dock, así como una pulsación suave de las teclas «+» y «-«.
Se trata de una unidad de alimentación ininterrumpida de 850VA con control digital. Tiene un fuerte ruido en el ventilador. Hay que substituirlo para evitar problemas en el futuro.
SAI Phasak PH9485
Procedo al desmontaje. Para ello extraigo los 5 tornillos que hay en su base, uno para el frontal, y el resto para la carcasa.
Desmontaje de la carcasa
Para abrirlo, tiro hacia arriba de la parte superior de la carcasa y hago palanca en los laterales del frontal para liberarlo de sus pestañas. El interior revela el gran transformador, las dos baterías de 12V / 7A y la circuitería de control y carga.
Interior de la unidad
En todo momento tengo que vigilar dónde toco, pues los circuitos están bajo tensión. Una opción es sacar el cable positivo de las baterías y aislarlo temporalmente hasta finalizar la reparación. El ventilador está alojado en la parte trasera. Se trata de un ventilador de 12V / 0,14A sin control de regulación. Voy a sacarlo para substituirlo por uno nuevo.
Ventilador defectuoso
Necesito un destornillador Torx para extraer el ventilador. Luego lo desconecto de la placa principal.
Tornillos Torx del ventilador
Normalmente un ventilador que hace ruido es un peligro, porque en cualquier momento puede detenerse y generar una avería grave por sobretemperatura. En este caso la avería se debe a un exceso de holgura de las aspas. Esto se comprueba tirando de ellas hacia afuera: si tienen juego el ventilador tiene que substituirse.
Ventilador fuera de su ubicación
Compro un recambio. Al tratarse de un SAI que va a estar las 24h encendido opto por un ventilador por rodamiento de cojinetes metálicos, un poco más caro, pero que me va a permitir una vida útil mucho más prolongada. Es importante el ancho del ventilador, ya que si instalo uno más fino generará un caudal de aire insuficiente.
Recambio: ventilador con cojinetes metálicos
Ahora le tengo que instalar el conector del ventilador viejo para poderlo enchufar a la placa principal. Para ello hago dos cortes a diferente altura y sueldo el conector usando como aislante tubo termorretráctil.
Instalación del conector en el ventilador nuevo
Finalmente cierro el SAI y realizo las pruebas oportunas, dando por reparada la unidad.
Este equipo compacto consta de sintonizador de radio, doble pletina, bandeja triple de CD y amplificador de 40W por canal.
Viene con una avería que impide extraer la bandeja de CD.
Samsung MAX-L45
Seguramente se debe a la rotura de una correa, ya que se escucha el motor que acciona la bandeja pero esta no se mueve. Tengo que abrirlo. Lo primero es extraer la tapa superior. Para ello saco los cinco tornillos que tiene, dos laterales y tres traseros. Luego levanto desde atrás y saco la tapa.
Apertura de la tapa superior
Ahora tengo que sacar ambos laterales para trabajar con mayor comodidad y espacio. Extraigo el panel izquierdo sacando los cuatro tornillos que lleva, uno trasero y tres laterales. Luego deslizo el panel hacia atrás y lo extraigo.
Apertura del panel izquierdo
Extraigo el panel derecho procediendo de igual manera que con el izquierdo.
Apertura del panel derecho
A continuación tengo que abrir manualmente la bandeja de CD, ya que la polea averiada se encuentra debajo de la misma. En cambio, sacando el triple soporte de CD no es suficiente, ya que dicha polea está debajo de la bandeja que lo sustenta. Así que tengo que buscar el engranaje que mueve la bandeja para accionarlo manualmente.
Como no puedo localizar dicho engranaje lo más probable es que se encuentre detrás del circuito controlador de CD, así que procedo a extraerlo. Saco los dos tornillos marcados con círculos y luego desueldo los dos contactos del motor marcados con dos cuadrados.
Extracción del controlador de CD, visto desde abajo
Ahora libero la pestaña blanca que se ve a la derecha de la foto superior y saco el circuito del controlador de CD. A la hora de montarlo tengo que fijarme en un conector de tres pines que va alojado en un zócalo. en la siguiente foto puede verse mejor.
Conector de tres pines
Tras retirar el circuito controlador de CD puedo ver perfectamente el engranaje que mueve la bandeja. Se trata de una rueda dentada de color negro, la cual he de accionar manualmente en el sentido de la flecha, con lo cual la bandeja saldrá como si hubiésemos ejecutado la función «Eject».
Engranaje de la bandeja de CD
Al extraer la bandeja puedo ver desde arriba el estado de la correa que la acciona. en este caso compruebo que la correa está partida.
Correa de accionameinto de la bandeja partida
Compro un recambio ligeramente más pequeño y hago la substitución. Aprovecho para limpiar el interior y la óptica.
Luego monto el equipo en órden inverso al descrito y compruebo su correcto funcionamiento.
Se trata de una cámara digital híbrida con zoom óptico de 10 aumentos. Tiene un problema en el disparador. El botón no hace buen contacto, dificultando el disparo. Lo primero es extraer las pilas y la tarjeta de memoria.
Fujifilm Finepix S5600
Para abrir esta cámara es necesario quitar varios tornillos de la carcasa. En las siguientes tres fotos se aprecian los tornillos que hay que extraer. En primer lugar, en el lateral izquierdo saco dos tornillos. Hay que tener en cuenta que son los dos únicos tornillos largos que tiene la cámara, por tanto tengo que ponerlos de nuevo en esta posición al montarla.
Tornillos del lateral izquierdo. Son de mayor tamaño que el resto.
Luego saco un tornillo del lateral derecho. A la hora de montar la cámara tendré que hacerlo con la tapa de la tarjeta de memoria abierta, con el fin de no dañar el interruptor que detecta la apertura de dicha tapa.
Tornillo en el lateral derecho, al montar abrir la tapa de la tarjeta.
Por último extraigo los dos tornillos que hay en la base de la cámara. Esto me permitirá sacar el panel posterior.
Tornillos en la base de la cámara.
A continuación procedo a desmontar el panel posterior, que tiene el panel LCD y la botonera de control de menús y opciones. Para hacerlo presiono hacia abajo la parte superior del panel posterior en el lugar indicado con los dos recuadros. Dichos recuadros señalizan las dos pestañas que tengo que liberar. Una vez liberadas, tiro de todo el panel hacia atrás en dirección de la flecha unos milímetros, solamente para desencajarlo.
Desmontaje del panel trasero.
A partir de aquí trabajo con protección ESD: base y pulsera antiestáticas, no presentes en las fotos por cuestiones estéticas.
Apoyo la cámara sobre la óptica y abato el panel trasero en dirección de la flecha verde. Luego desconecto los dos cables que van a la placa del primer nivel y separo el panel. Al montar el panel hay que tener cuidado de la posición en que van las dos chapas inferiores, no deben tocar el circuito del primer nivel.
Extracción del panel trasero.
Ahora debo sacar la placa del primer nivel, ya que si no, no podré acceder al botón de disparo. Para ello desconecto los 8 conectores de la parte superior.
Desconexión de la placa del primer nivel.
Los conectores 5 y 6 son respectivamente el de datos y alimentación del visor electrónico. Por tanto, tirando de éste hacia arriba puedo sacarlo, ganando más espacio para poder abatir la placa del primer nivel.
Visor electrónico desmontado.
Una vez desconectados todos los cables de la placa del primer nivel tengo que desatornillarla. Son tres tornillos color metal. Con eso la placa queda libre.
Tornillos de la placa del primer nivel.
Para acceder al segundo nivel tengo que abatir dicha placa. Está unida a la placa del segundo nivel mediante un conector ubicado en el lado derecho, y más abajo del logo de Fuji. Haciendo palanca logro separar ambos circuitos y puedo abatir el del primer nivel. Lo hago en dirección hacia abajo. es decir, el lado que queda en la base de la cámara actuaría de «bisagra», como se ve en la foto inferior.
Desmontaje del portapilas.
Por último quito el tornillo señalado en la foto superior y desconecto el conector marcado con la flecha. Con esto puedo sacar el portapilas, en cuya parte superior se encuentra el botón de disparo. Al montarlo me tengo que asegurar de que el botón de encendido esté en OFF, para no dañar los interruptores SW902 y SW903.
Acceso al botón de disparo, marcado en placa como S1/S2 (Foco/Shutter).
Compruebo la doble continuidad del botón, un paso para el foco y otro paso para el disparo. Al no funcionar al 100% lo limpio con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico, y vuelve a funcionar correctamente. De no funcionar se tiene que comprar un recambio y substituirlo.
A continuación monto la cámara siguiendo el orden inverso y teniendo especial cuidado en los puntos mencionados en negrita. Compruebo la cámara y funciona correctamente. No se descarta un futuro fallo al no haberse substituido el doble interruptor.
El disco duro externo Lacie LC3U2 consiste en una caja adaptadora USB 2.0 a Serial ATA 3 y un disco duro Seagate Barracuda 7200.11 de 1Tb de capacidad. El problema de este disco es que al alimentarlo arranca y se para, repitiendo este ciclo en bucle infinito. El disco no es reconocido ni montado.
Lacie Desktop LC3U2
Para abrirlo deslizo el panel posterior hacia arriba y luego extraigo todo el conjunto desplazándolo hacia delante. Después quito los 4 tornillos laterales y los 4 de la placa adaptadora, con lo que puedo sacar hacia arriba todos los elementos.
Despiece del disco duro Lacie Desktop LC3U2
El disco duro en sí es un Seagate Barracuda modelo ST31000333AS, de la serie 7200.11, que tiene un típico problema de serie consistente en que la partición SMART (no accesible por el usuario) se destruye y deja el disco inoperativo. Es una zona en la que se guardan los errores detectados tras la fabricación del disco, para así anticiparse a un posible fallo. Este problema ocurre con más modelos de Seagate y de hecho la marca ha publicado en su web documentación de cómo actualizar el Firmware de estas unidades para prevenir estos fallos. Ver artículo → aquí ←.
Seagate Barracuda ST31000333AS – 7200.11
Pero el fallo ya se ha producido y para solucionarlo hay que revertir la partición SMART a su estado original. Afortunadamente estos discos cuentan con un puerto Serie para realizar labores de recuperación y mantenimiento, y es precisamente este puerto el que voy a usar para reparar el problema. En la siguiente foto vemos el pinout, del cual descartaré el terminal Vcc, ya que no necesito alimentación, solamente Recepción (Rx) y Transmisión (Tx) de datos y Masa (Gnd).
Puerto Serie del disco duro
Necesitaré lo siguiente:
Un PC con un puerto USB libre.
Un conversor de USB a UART-RS232. Más información → aquí ←.
Un destornillador Torx T6.
Una caja externa de disco duro o una salida de alimentación Serial ATA, solo para alimentar el disco duro.
El software gratuito PuTTY instalado en el PC. Descárgalo → aquí ←.
Respecto al conversor USB a UART-RS232, se puede comprar por eBay al precio de unos 5€ aproximadamente. El que yo compré es el de la foto inferior, un D-Sun que viene con los cables de conexión. Driver 32b → aquí ←.
Conversor USB a UART de la marca D-Sun
Ahora tengo que conectar el conversor al disco duro. Primero tengo que separar físicamente la circuitería y la mecánica del disco duro. Para eso quito los tornillos Torx T6 que mantienen la placa anclada al disco duro y retiro el circuito. Es imprescindible trabajar con material antiestático para evitar problemas irreparables.
Desmontaje de la placa de control del disco duro
A continuación hago las conexiones. Yo he optado por quitar la cobertura negra de uno de los extremos del cable y aislar con termorretráctil fino, ya que si no, los conectores no entran en el puerto serie del disco duro. El conexionado es sencillísimo. Las masas van conectadas entre sí, y luego, el terminal Tx del conversor UART va al terminal Rx del disco duro y viceversa para que se establezca la comunicación entre ambos. Todos los conversores de USB a UART-RS232 tienen indicados los terminales con sus funciones.
Placa del disco duro conectada al conversor USB-UART
Una vez hecho esto preparo la alimentación de la placa del disco duro, usando una caja externa Serial ATA, de la cual utilizo solamente el conector de alimentación. Aún no alimento la placa del disco duro. Lo haré justo antes de arrancar la aplicación PuTTY.
Alimentación mediante una caja externa Serial ATA
Ahora tengo que saber qué puerto USB voy a usar para reprogramar la placa del disco duro. Para identificarlo instalo los drivers del conversor USB-UART, lo conecto a un puerto USB del PC y observo el administrador de dispositivos del Windows.
Administrador de Dispositivos con el conversor UART
Dentro de los Puertos COM y LPT aparece el adaptador de USB a Serie y me indica que el puerto es el COM4. Ahora alimento la placa del disco duro, arranco la aplicación de terminal PuTTY y direcciono la comunicación al puerto serie COM4.
Configuración de PuTTY para comunicarse por puerto Serie
Connection type: Serial (puerto Serie).
Serial Line: COM4 (el puerto al que he visto que está conectado el conversor USB-UART).
Speed: La pongo en 38400 baudios.
Pincho sobre «Serial» para acceder a los parámetros de comunicación.
En la siguiente ventana configuro el resto de parámetros (5) e inicio la conexión (6) con la placa del disco duro.
Parámetros de conexión Serie con PuTTY
Ahora estoy conectado directamente a la placa controladora del disco duro desde el terminal PuTTY. Por tanto tengo que seguir las siguientes instrucciones de manera escrupulosa y sin cometer fallos, ya que puedo generar problemas irreparables.
Desde la ventana de terminal de PuTTY pulso Ctrl + z para acceder a la consola de diagnosis del disco duro. Me sale el mensaje ASCII Diag Mode y a continuación un prompt: F3 T>
Ahora realizo la siguiente secuencia de comandos, verificando dichos comandos dos veces antes de pulsar ↵:
(En negrita los comandos a teclear – en verde los resultados que devuelve el terminal)
Cambio al nivel operativo 2, pulsando /2↵ y el prompt cambia a: F3 2>
Tras una pausa de unos segundos envío la orden de parar el disco duro con el comando Z↵ y el terminal me devuelve el mensaje Spin Down Complete, Elapsed Time (y una cifra en segundos).
Ahora, sin desconectar ningún cable y con sumo cuidado, vuelvo a conectar la placa controladora al disco duro. La posiciono, la presiono y voy colocando los tornillos Torx T6. Tengo que ponerlos y apretarlos todos.
A continuación, tras otra breve pausa, envío una orden de arranque del disco duro pulsando U↵ y el terminal me retorna el mensaje Spin Up Complete, Elapsed Time (y otra cifra en segundos). Escucho que el disco duro ha arrancado y gira. De no ser así probablemente habría un problema mecánico.
Cambio al nivel operativo 1, pulsando /1↵ y el prompt cambia a F3 1>
Reinicio la partición SMART pulsando N1↵ y tras un brevísimo tiempo vuelve a salir el prompt F3 1>
Cambio al nivel operativo de inicio con el comando /T↵ y el prompt cambia a F3 T>
Reseteo la lista de errores previos de SMART tecleando i4,1,22↵ y vuelve a salir el prompt F3 T>
Ahora paso al nivel operativo 2 para poder parar el disco duro. Uso el comando /2↵ y el prompt cambia a F3 2>
Tras una pausa de unos segundos envío la orden de parar el disco duro con el comando Z↵ y el terminal me devuelve el mensaje Spin Down Complete, Elapsed Time (y una cifra en segundos).
Desconecto la alimentación Serial ATA, espero 15 segundos y vuelvo a conectar la alimentación.
Pulso Ctrl + z para acceder de nuevo a la consola de diagnosis del disco duro. Vuelve a salir el mensaje ASCII Diag Mode y a continuación el prompt: F3 T>
Genero de nuevo la partición SMART tecleando m0,2,2,,,,,22↵ y tras varios minutos el terminal me va devolviendo resultados. Tengo que esperar hasta que vuelva a salir el prompt F3 T>
Ahora paso al nivel operativo 2 para poder parar el disco duro. Uso el comando /2↵ y el prompt cambia a F3 2>
Tras una pausa de unos segundos envío la orden de parar el disco duro con el comando Z↵ y el terminal me devuelve el mensaje Spin Down Complete, Elapsed Time (y una cifra en segundos). El disco se para.
Ventana de Terminal una vez acabado todo el proceso
Finalmente desconecto la alimentación y monto el disco en la caja original. Tras conectarlo al Mac me lo reconoce a la primera, cosa que aprovecho para hacer la correspondiente copia de seguridad.
Con este procedimiento queda reparado el disco duro por un precio de unos 5€, frente a los 800€ o más que me pedía una empresa de recuperación de datos. Sobran comentarios.
Se trata de una cámara profesional Full HD que registra las imágenes en tarjetas SD. El problema de este modelo es que con el tiempo la bisagra de la pantalla LCD adquiere holgura, lo cual va en aumento hasta que un día se desprende de la base.
JVC GY-HM700
En este caso el problema es bastante acusado. Requiere cambiar la pieza, denominada Hinge Assembly (o Hinge Assy). Procedo a comprar el recambio necesario a un distribuidor oficial JVC.
Recambio oficial «Hinge Assy», referencia de recambio original JVC: LS30516-002B-H
Para extraer la pantalla LCD lo primero que hago es desmontar el soporte de hombro. Deslizándolo hacia delante accedo a un tornillo trasero, y deslizándolo al lado contrario al delantero. Así queda desanclado y con un movimiento hacia atrás puedo sacarlo de su ubicación.
Desmontaje de la hombrera
A continuación tengo que desensamblar todo el panel derecho de la cámara. Para ello extraigo los 5 tornillos laterales (uno de ellos tras la pantalla abatible), y los 2 frontales.
Desmontaje del lateral derecho
Ahora puedo abatir el panel lateral, tirando de su parte superior. Es importante dejar el botón de filtros ND en la posición OFF, y tener en cuenta que al volverlo a montar debe encajar dicho botón con la palanca accionadora de los filtros.
Panel derecho abatido
Al abatir el panel derecho tengo acceso al conector CN62, en el cual está insertado el cable plano que va a la pantalla LCD. Hay que extraer dicho cable para poder luego sacar la pantalla. Uso una herramienta especial para levantar el seguro del conector.
Conector CN62 – Pantalla LCD
También tengo acceso a los tornillos que sujetan el protector de la bisagra del monitor LCD. Hay que quitarlos, ya que dicho protector (visible en el recuadro rojo) esconde los tornillos que mantienen la pantalla anclada al panel derecho.
Extracción del protector de la bisagra de la pantalla LCD
A continuación ya puedo desmontar toda la pantalla, quitando los dos tornillos que la anclan al panel derecho. Estos tornillos tienen resina antidesroscante, lo cual se debe tener en cuenta al volver a montar el sistema.
Extracción de la pantalla LCD
Ahora hay que desmontar la pantalla LCD para acceder a la bisagra dañada y substituirla por el recambio. Para ello quito los 4 tornillos que hay en los laterales.
Apertura de la pantalla LCD
Una vez extraídos los tornillos hago palanca con sumo cuidado para no dañar el panel LCD. Poco a poco se separa la cobertura, dejando acceso al interior.
Interior del monitor LCD accesible
Para extraer el bloque de la bisagra hay que hacer las siguientes operaciones (ver foto inferior). Primero: quitar los dos tornillos marcados en rojo, ya que la placa superior tiene dos pestañas a la derecha que impiden extraer el bloque de la bisagra. Segundo: extraer el cable plano que está alojado en el conector marcado con la flecha azul. Tercero: deslizar la placa superior en dirección de las flechas amarillas para que las pestañas dejen espacio para poder extraer el bloque de la bisagra.
Procedimiento de extracción del bloque de la bisagra
Ahora, con el bloque de la bisagra separado del resto de la pantalla, puedo proceder a abrirlo para extraer la bisagra defectuosa. Para ello saco los dos tornillos de la caja externa. Una vez hecho hay que liberar dos pestañas (una a cada lado) para poder desmontar la caja. De las dos partes que tiene la caja quitaremos la que queda abajo en esta foto:
Apertura del Hinge Block o bloque de la bisagra
Ahora, para poder desmontar la otra parte de la caja externa tengo que extraer primero el sensor de posición de la pantalla, que es el encargado de detectar cuándo se gira la pantalla 180 grados para dar la orden de invertir la imagen. Quito el tornillo del sensor y retiro la placa.
Extracción del sensor de posición de la pantalla
Después de retirar el sensor de posición de la pantalla puedo sacar por completo la caja externa del bloque de la bisagra. La imagen inferior muestra qué obtengo de este desmontaje. Lo más importante a tener en cuenta es la posición y recorrido exacto del cable plano, ya que hay que sacarlo y volverlo a poner en el nuevo recambio exactamente de la misma manera. La idea es que el cable plano (ver foto inferior) entra de la derecha por debajo de la bisagra, da dos vueltas y media alrededor de la misma y sale por la izquierda y por encima. Debe colocarse en el nuevo recambio así y solamente así. De colocarse de otra forma se generarán torsiones que acabarán rompiendo el cable, generando una nueva avería. Es importante colocar las piezas tal y como están en la foto para tener una referencia real de la posición y recorrido del cable plano.
Hinge Assembly y posición y recorrido del cable plano
Ahora puedo montar todo el sistema sobre el recambio nuevo, quedando el Hinge Block ya ensamblado de la siguiente forma:
Hinge Block con el nuevo Hinge Assy ya montado
El resto es fácil. Siguiendo los pasos en orden inverso vuelvo a montar la bisagra en la pantalla, la pantalla en el panel lateral, y éste en la cámara. Tras ensamblar completamente la cámara la pruebo con resultado satisfactorio. Como consejo es recomendable imprimir alguna plantilla de desmontaje, con la idea de tener esquematizado y controlado todo el proceso de desensamblado. Esto nos facilita seguir dicho proceso de manera inversa para montar el equipo. Yo me lo hice de esta manera:
Sugerencia: Plantilla de desmontaje / montaje de equipos
El HR-4100 está considerado el primer magnetoscopio VHS portátil de la historia. Llega a mis manos a través de un amigo que lo adquirió junto a una cámara de tubo. Ha estado parado durante más de 25 años y ahora le voy a hacer una puesta a punto para que vuelva a funcionar. Presenta un problema de mecánica trabada.
JVC HR-4100
Tras conectarlo a una fuente de alimentación compruebo que la mecánica salta a la posición Standby sea cual sea el botón que se presione. Procedo a desmontarlo y ver el estado de las correas por la parte inferior.
Vista inferior del chasis del HR-4100
El chasis del HR-4100 es sencillo y muy robusto. Se trata de una mecánica concebida para trabajar en entornos duros, ya que su misión era la de acompañar a una cámara y registrar sus imágenes. El HR-4100 carece de motores paso a paso, incluso para mover el tambor de cabezales, como se aprecia en siguiente foto.
Motor y transmisión del tambor de cabezales
Revisando las correas observo que están agrietadas y cedidas, por lo que procedo a buscar recambios mediante el catálogo de correas Molgar. Tras conseguir los recambios las substituyo.
Correas substituidas
Después de probar el magnetoscopio observo que la mecánica se acciona pero tiene un par de puntos en el modo de reproducción en que el sistema se traba. Esto puede deberse principalmente a dos causas: o un problema de engrase (grasa apelmazada o insuficiente) o un piñón roto. Voy a inspeccionar todos los piñones y aprovecharé para engrasarlos. Para piezas plásticas utilizo grasa especial para plásticos de mecánicas de vídeo.
Inspección y engrase de piñones
Es muy importante verificar que no falta ningún diente y que no existe deterioro o fisuras en ninguna pieza. Si es necesario hay que extraerlas para examinarlas.
Respecto a los ejes y accionadores metálicos procedo a engrasarlos con grasa especial para piezas metálicas de mecánicas de vídeo. Los hago moverse a lo largo de todo su recorrido para que la grasa se distribuya uniformemente. Naturalmente, antes de engrasar hay que retirar cualquier resto de grasa apelmazada que pudiera dar origen a averías.
Engrase de piezas metálicas
Una vez tengo la mecánica engrasada y revisada procedo a inspeccionar la parte electrónica. Este magnetoscopio tiene una de las placas llena de soldaduras frías. Con el microscopio electrónico observo el pésimo estado de éstas, que pueden provocar averías en los circuitos de servo y control.
Soldaduras defectuosas observadas con el microscopio electrónico
Al restañar las soldaduras llego a la concusión de que se debe a un fallo de fábrica. El estaño utilizado para soldar esta placa era pobre y con demasiado contenido en resina. Al calentar la soldadura la resina entra en ebullición, provocando burbujas que intentan salir al exterior, generando cámaras de aire dentro. En el siguiente vídeo puede verse con detalle:
Una vez reparadas las soldaduras pruebo la unidad, que genera una salida con mucho ruido de imagen. Con una cinta de prueba regulo las guías de entrada y salida y el cabezal de Audio / CTL. Voy ajustando de manera que la cinta queda en la posición correcta sobre el tambor de cabezales, la imagen es nítida y el sonido claro y rico en agudos.
Reglaje de las guías (en rojo) y el cabezal de CTL (en verde)
Hago una limpieza de cabezales con alcohol isopropílico para lograr una buena transferencia magnética desde la cinta. El microscopio electrónico me permite ver el entrehierro y sus bobinas muy de cerca.
Uno de los cabezales a través del microscopio
Finalmente logro una imagen y un sonido dignos, teniendo en cuenta que es un magnetoscopio de 1978 y ha estado parado durante muchísimos años. Pruebo con varias cintas originales con resultado satisfactorio. Ahora solo queda una limpieza exterior de la unidad para concluir el trabajo.
Centralita digital de calefacción instalada en una vivienda particular. Por un error en la instalación viene con un problema de cortocircuito entre dos de sus contactos. Midiendo con el tester da continuidad en todo momento.
Centralita Siemens RVP330
Los contactos en cortocircuito son F4 con K4, a los cuales se les introdujo por error tensión directa de 220V. Voy a consultar el esquema eléctrico para verificar a dónde van o de dónde provienen estas conexiones.
Esquema de la sección de red
Los contactos F4 y K4 corresponden a un interruptor interno, probablemente un relé. Al introducir tensión se ha producido un cortocircuito que ha sobrecalentado los contactos cerrados del relé y los ha soldado. Por eso entre ambos contactos hay continuidad. Procedo a desarmar la unidad. Para ello hay que hacer palanca y liberar seis pestañas indicadas en rojo en la siguiente foto. En verde los contactos en cortocircuito.
Puntos de apertura por la parte trasera
Una vez liberadas las pestañas la caja exterior sale con facilidad y tengo acceso al interior de la centralita. Viene construida en dos niveles, la sección frontal con el panel de mandos y la pantalla y una segunda placa de relés.
Vista interior
Accionando las mismas pestañas de antes procedo a liberar la placa de relés, la cual va acoplada a la sección frontal mediante un zócalo. La idea es tener acceso a dicha placa para comprobar el relé y substituirlo si es necesario. Compruebo con el tester que, efectivamente, el relé está en corto.
Placa de relés con el relé defectuoso
Hay que substituirlo por otro similar. El modelo es RY531012, de Schrack. Es un relé de 12V de un solo circuito de 8A y un solo cierre de contactos «NO» (Normally Open), es decir, con la bobina en reposo tiene los contactos abiertos. Ante la imposibilidad de encontrar el mismo modelo opto por un equivalente de la marca Omron, también de 8A.
Relé defectuoso, a la izquierda, con su substituto a la derecha
Procedo a montar el relé nuevo. Lo importante en estos casos es, obviamente, el diseño del relé, para que entre en la placa y se pueda soldar, la tensión de la bobina y su resistencia (en este caso 12V – 630Ω) y, por último, la intensidad máxima que admiten sus contactos (en este caso 8 amperios a 250V).
Placa reparada
Una vez substituido el relé monto la centralita de nuevo. Luego se coloca en su ubicación y se comprueba que funciona correctamente. El relé cumple su función, volviendo a hacer que el sistema arranque con normalidad.
Distribuidor 1×4 de señal HDMI con lector de datos EDID embebidos. Viene con uno de los peores tipos de avería posibles: un fallo intermitente aleatorio. El sistema se reinicia de manera repetida y aleatoria.
Distribuidor Kramer VM-4HDMI
Para abrirlo quito la tornillería superior y lateral, quitando las aletas de montaje en rack y levantando la tapa superior. El interior es sencillo. A la izquierda está la fuente de alimentación, una fuente conmutada que genera 5 voltios con estabilización y protección por cortocircuito. A la derecha se encuentra la placa principal, con el microprocesador, los descodificadores HDMI de entrada y salida y circuitos auxiliares. Tras el frontal, la placa de switches y leds de mando.
Interior del Kramer VM-4HDMI
Lo primero es comprobar la fuente. Mido tensión de salida, la cual es de 5,07V. Con el osciloscopio compruebo el rizado por si hay un problema de consensadores, con resultado negativo. Por tanto descartando la fuente procedo a comprobar el oscilador que genera la señal de reloj del procesador. Midiendo con el osciloscopio obtengo una señal estable y limpia.
Señal del oscilador del microprocesador
Dado que el micro tiene el reloj correcto procedo a comprobar toda la distribución de señal HDMI. Conecto una entrada y chequeo todas las salidas, las cuales permanecen activas. Descarto por tanto un problema en los buses HDMI, audio, y datos EDID. Mi sospecha se centra entonces en que el microprocesador se resetea de manera aleatoria. La causa puede ser o bien que el micro está defectuoso o bien que el componente que genera la señal Reset está mal.
Placa principal
Descargando la hoja de características del micro, un P89V51RDZ-FA81, localizo el pinout para ver de dónde procede la señal de Reset.
Pinout Microprocesador
El pin 9 corresponde a la señal de Reset. Por tanto conecto el osciloscopio en dicho pin para ver exactamente qué sucede con dicha señal. El oscilograma obtenido es bastante esclarecedor.
Pulsos anómalos de Reset
Se producen pulsos a la entrada del pin 9 del microprocesador, de manera aleatoria. Esto hace que el micro se reinicie, dando origen a la avería. Siguiendo la pista que conduce al pin 9 deduzco que el componente que genera la señal de Reset es un pequeño integrado SMD con encapsulado SOT23. Aunque la serigrafía del componente no indica nada claro, llego a la conclusión de que se trata de un RT9818H-30GVL. Este integrado tiene como misión chequear la tensión de la fuente y disparar un pulso de Reset cuando ésta ha alcanzado un valor nominal que no comprometa al microprocesador mediante un falso arranque, el cual, dejaría al micro en un estado impredecible de funcionameinto. El esquema sería el siguiente: (NOTA: Con la salvedad de que el pulso que necesita este micro es positivo, y por tanto la resistencia es Pull-Down y está conectada a masa)
Esquema del circuito de Reset
Teniendo en cuenta que la alimentación es estable y que la salida del integrado en cambio es aleatoria, la deducción es indiscutible: este integrado falla y debe ser substituido.
RT9818H-30GVL
La gran odisea en estos casos es encontrar un integrado similar para usarlo como recambio. Me ha sido imposible, ni en el servicio oficial (que consideran este equipo obsoleto y no tienen recambios), ni en distribuidores de componentes internacionales. De todas formas hay un «plan B», que consiste en fabricar yo mismo un circuito que genere el pulso de Reset. Para empezar procedo a extraer el integrado defectuoso con el equipo de soldadura por aire caliente.
Colimado con cinta Kapton.
Hago el colimado de la zona con cinta Kapton para proteger componentes adyacentes. Previamente he sacado el microprocesador de su zócalo con el correspondiente equipo de protección antiestática. Añado cinta metálica anticalórica y extraigo el integrado, proyectando un caudal de aire a una temperatura de 365 grados.
Desoldado por aire caliente
Ahora monto el micro y compruebo el distribuidor. Ya no se reinicia, aunque necesita la señal de Reset para arrancar de forma segura. Para generar el pulso de Reset usaré el conocido integrado NE555 en modo monoestable. Usando la fórmula T = 1,1 x R x C calculo los valores de resistencia y condensador para que me haga un pulso de 330 milisegundos. Según las especificaciones del microprocesador, basta un pulso de 50ms para que se genere un Reset. Por otra parte, la fuente tarda unos 200ms en alcanzar la tensión de trabajo definitiva. Por tanto 330ms es un valor suficiente.
Diseño de la placa de Reset
El diseño de la placa no puede ser más sencillo. El integrado NE555, una resistencia de 470K y un condensador de 1uF. Añadiré un díodo 1N4148 en la salida Reset para evitar algún poco probable pulso de retorno hacia el 555.
Tres imágenes del proceso de fabricación del nuevo control de Reset
Una vez montada la placa del nuevo control de Reset tengo que medir con el osciloscopio cómo se comporta antes de inyectar la señal al microprocesador, para evitar sustos. Compruebo tres cosas: la curva de carga del 555, el pulso de 330ms que genera al iniciar y la curva de descarga cuando se queda sin alimentación. Obtengo los siguientes oscilogramas:
Oscilogramas del 555 en funcionamiento
El funcionamiento es perfecto y cumple el cometido necesario para substituir al integrado defectuoso. Por tanto, monto el circuito fabricado y lo cableo para que supla al micro de la necesaria señal de Reset. Substituyo uno de los tornillos de la placa base por una tuerca macho-hembra, sobre la cual atornillo la placa del 555. Sueldo los cables a la placa base en el lugar donde quedaba el integrado y los aseguro con cinta Kapton.
Placa de Reset montada y funcionando
Para finalizar conecto el distribuidor durante unas horas (bajo supervisión del osciloscopio y el voltímetro digital) y compruebo que únicamente se inicia al conectarlo. Por tanto la avería queda resuelta y el distribuidor está operativo de nuevo.
Este sampler digital de Korg viene con una avería en los conectores Jack. Algunos de ellos hacen falsos contactos o generan ruidos y es difícil lograr una posición en la que funcionen correctamente.
Korg Electribe ES-1
Dado el precio de los recambios se opta por pedir cinco conectores Jack para substituir los cuatro existentes y dejar uno de reserva. Antes de abrirlo extraigo todos los botones de los potenciómetros del frontal, el dial que está junto a la pantalla y el selector de nivel de línea que hay en la parte trasera. Luego saco tres cilindros de plástico blanco que se alojan bajo los mandos superiores, ya que la ausencia de estos cilindros me permitirá después sacar la placa base. No es necesario sacar el mando de selector de efectos.
Procedo a abrir el Electribe por la tapa inferior. Para ello saco los cuatro tornillos indicados en la siguiente foto.
Tapa inferior
Una vez extraída la tapa tengo acceso al interior. El Electribe ES-1 tiene dos placas de circuito impreso: en un primer nivel está la placa base y en un segundo nivel la placa de sección frontal con toda la botonera y teclas de mando. Necesito sacar la primera, ya que en ella están montados los conectores Jack.
Para extraer dicha placa primero saco los ocho tornillos indicados con círculos, y luego desplazo la placa base en la dirección de la flecha, para luego tirar hacia arriba y liberarla.
Extracción de la placa base.
A continuación tengo las dos placas unidas por dos buses de datos, sacando ambos conectores puedo separar la placa base del resto del equipo para trabajar más cómodamente. Indicados en verde, los cuatro conectores Jack que voy a substituir.
Placa base liberada
En todo momento utilizo una base antiestática (Field Service Kit) conectada a tierra, y uso un brazalete antiestático también conectado a tierra. Algunos de los integrados de este equipo son sensibles a la electricidad estática. Tocarlos con la mano o cualquier elemento con carga electrostática puede suponer su destrucción.
Brazalete antiestático
La placa base contiene los microprocesadores, DSPs, buses de datos, conversores A/D y D/A y todo el sistema de audio. Aunque en principio substituiré los cuatro conectores Jack, antes de cerrar haré una inspección de todo el sistema para solucionar posibles averías futuras. De momento me centro en la avería a reparar.
Placa base separada del resto.
Con un soldador 30S y una bomba de desoldado procedo a retirar los Jacks defectuosos. Estos Jacks sufren un deterioro progresivo debido al uso continuo. Los contactos interiores ceden y pierden presión, lo cual obliga a su substitución.
Después de retirar cada conector, limpio con alcohol isopropílico las soldaduras para poder resoldar los nuevos conectores.
Substitución de conectores Jack
Una vez substituidos los cuatro conectores Jack inspecciono meticulosamente el equipo en busca de posibles futuros problemas. Gracias al microscopio electrónico localizo algunas soldaduras con grietas, lo cual generará con total seguridad un problema grave a muy corto plazo. Aprovechando que el equipo está abierto solucionaré estos inconvenientes para prevenir averías.
Localización de soldaduras defectuosas con el microscopio
Una vez todo en orden monto el equipo y hago una prueba con resultado satisfactorio. El equipo vuelve a funcionar y además no hay previsión de posibles averías.
El Zoom H4n es un grabador de audio de alta calidad que además de incluir microfonía estéreo en configuración X-Y incorpora una serie de herramientas útiles para profesionales de la música, como metrónomo, afinador, multipistas, etc. En este caso la avería consiste en que al conectar un auricular, el conector queda sin presión y se sale al menor movimiento. Es un problema por tanto del conector Jack hembra del grabador. Seguramente se ha partido. Procedo a abrir la unidad para acceder al conector.
En primer lugar retiro de la parte posterior los tornillos marcados en rojo. Esto liberará la carcasa trasera.
Tornillos traseros
Los tornillos traseros tienen diferentes medidas, por lo que conviene ponerlos en orden similar sobre nuestra mesa de trabajo para después no confundir posiciones.
Tapa trasera liberada
La tapa está enganchada por dos pequeñas pestañas alojadas en sendos laterales. En la foto superior se ve una de ellas, justo encima del botón Rec Level. Haciendo palanca en cada lateral liberamos la tapa. Hay que levantar con cuidado la parte trasera, ya que lleva las pilas y el altavoz conectados a la placa del primer nivel. Antes de retirar la tapa quito estos dos conectores.
Ahora procedo a desmontar el micro X-Y, que me facilitará el acceso al resto de niveles. Quito los tornillos marcados en rojo, aunque los dos superiores fueron extraídos en el paso anterior. Esto permite levantar la carcasa de aluminio.
Tornillos del micro X-Y
Tras retirar la carcasa de aluminio quito dos tornillos color dorado que han quedado a la vista y luego desconecto el cable plano. Para eso levanto con unas pinzas los laterales del conector y luego tiro con cuidado del cable.
Desconexión del cable plano del micro X-Y
Ahora puedo tirar del micro hacia el exterior para desanclarlo del grabador y separarlo por completo. Así tendré mejor acceso a las placas de niveles inferiores. En la siguiente foto puede verse el módulo de micro ya retirado.
X-Y Mic Assy
A continuación extraigo la carcasa delantera. Para ello pongo el grabador sobre la mesa y hago palanca en los dos puntos en que se encuentran las pestañas que la sujetan. El lugar es donde indica la flecha y hay uno en cada lado.
Desanclaje de la carcasa superior
Una vez liberada la carcasa, hay que tirar muy poco a poco de ella, ya que la pantalla va encajada y cuando se suelta solamente queda sujeta por su cable plano. Si este cable se torsiona más de lo debido o se separa de la pantalla tendremos un grave problema. Por tanto siempre mucha atención a la posición de la pantalla, evitando que la gravedad la haga moverse o girarse más de lo debido.
Carcasa superior retirada
Ahora puedo quitar los dos laterales, simplemente tirando de cada uno hacia fuera. Con esto tengo acceso a los tres niveles de circuitería que lleva este grabador.
Sin los laterales
En este estado lo único que queda es separar las placas entre sí desconectando previamente los cables que pudieran unirlas. Para separar las placas hay que tirar poco a poco de ellas, ya que están unidas mediante un conector. Precaución, movimientos decisivos pero suaves y saldrán sin problemas. La primera placa que retiro es la frontal, que alberga la pantalla y los leds y pulsadores.
Pantalla retirada
Luego retiro la segunda placa, que me da acceso a las soldaduras del Jack para poderlo substituir. Una vez llegado a este punto mi mesa de trabajo tiene este aspecto. Como puede verse, para acceder al conector de auriculares hay que despiezar por completo el grabador, pero no es un despiece complicado, basta seguir los pasos. En la foto he marcado la ubicación del Jack.
Despiece final
Al observar con detenimiento veo que el conector está fisurado. Esto ha hecho que quede ligeramente abierto y pierda la capacidad de hacer presión sobre el conector introducido. Se tiene que localizar un recambio y repararlo. En la siguiente foto se ve perfectamente.
Conector Jack fisurado
Tras substituirlo monto la unidad siguiendo los pasos en orden inverso. El problema se ha producido casi con toda seguridad por un mal uso. Un tirón lateral del cable de auriculares ha hecho que el propio conector macho haga palanca y parta la cobertura plástica del Jack hembra, dejándolo en este estado. Una vez más es imprescindible un uso responsable de los equipos para evitar este tipo de averías.
Para poder usar equipos electrónicos en el coche hay la posibilidad de usar adaptadores de tensión que bajen los 12Vdc de la batería a la tensión de trabajo del equipo en cuestión. Muchos de ellos trabajan por ejemplo a 5Vdc. Se me ha ocurrido integrar un regulador de tensión variable en un conector de mechero, con la idea de poder cambiar la tensión de trabajo a voluntad y así disponer de un solo regulador para casi cualquier dispositivo que desee conectar al coche. Basándome en el famoso integrado regulador LM317, decido hacer un circuito sencillo y con pocos componentes que me permita integrarlo en un espacio reducido. Como carcasa elijo un antiguo adaptador de tensión de un móvil Nokia, que ya no funciona, y que lleva incorporado el conector de mechero.
Esquema del regulador
El potenciómetro de 5K lineal permitirá regular la tensión de salida desde 1,5Vdc a 12Vdc. Yo usaré una resistencia variable integrada para que ocupe el mínimo espacio. A este esquema añadiré en la entrada de 12V un led que lleva una resistencia de 1K en serie, y que indicará que el regulador está conectado a la toma de mechero satisfactoriamente.
Lo primero que hago es tomar la medida de la placa y cortarla. Elijo fibra de vidrio por si el LM317 se calienta un poco, ya que la baquelita no aguanta tanto la temperatura. En la foto siguiente se puede ver la carcasa exterior en la que irá alojado el circuito impreso.
Placa cortada
Antes de continuar voy probando cómo queda la placa dentro de la carcasa, limando y ajustando su tamaño hasta que encaje perfectamente. Conviene dejar un poco de espacio para los cables (dos de entrada y dos de salida) y tener en cuenta que el LM317 irá atornillado a la placa, por lo que es necesario un mínimo de sitio para la cabeza del tornillo por la parte inferior del circuito.
Prueba de espacio
Cuando la placa está ajustada y encaja perfectamente procedo al diseño de las pistas y el taladrado. Hay quien dibuja las pistas y al final taladra. Yo lo hago al revés, ya que los taladros me guían para luego pintar las pistas. Así pues procedo a taladrar la placa según un pre-diseño que he hecho en papel.
Placa taladrada
Ahora aprovechando la ubicación de los taladros pinto las pistas del circuito impreso. Como tengo el pre-diseño en papel solamente tengo que transcribir el dibujo a la placa. Uso el rotulador especial Decon-Dalo 33, que es el que mejor aguanta los ácidos del proceso de fabricación del circuito.
Placa preparada para el ácido. A su derecha, el pre-diseño en papel.
Ahora preparo el ácido y sumerjo la placa para hacer desaparecer la parte de cobre que no ha sido pintada. Todo el cobre cubierto por el rotulador permanecerá intacto, formando las pistas que luego albergarán los componentes soldados. Una vez el ácido cumpla su cometido pongo la placa a contraluz para observar si todo está correcto.
Placa acabada
Ahora quito los restos de rotulador con estropajo y abundante agua. Esto permite que pueda montar y soldar todos los componentes. Intento que queden bien pegados a la placa y, en el caso de los condensadores, uso del tipo miniatura, rescatados de despieces de aparatos viejos pero que previamente he comprobado.
Circuito impreso acabado
Como puede verse en la foto superior, he dibujado sobre la placa la disposición de componentes y conexiones para evitar errores.
Ahora cableo la entrada, que además lleva un fusible de protección, y la salida. Hago una primera prueba de conexionado para verificar que todo funciona antes de cerrar la carcasa. Muevo la resistencia variable y compruebo que la tensión de salida varía.
Cableado preparado para probar
Una vez comprobado el buen funcionamiento del circuito acoplo la carcasa, a la que previemente le he taladrado un orificio para poder ajustar la tensión de salida.